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基于数字化技术的直角搬运机器人控制系统设计

王丹 李耿南 韦翠华

王丹, 李耿南, 韦翠华. 基于数字化技术的直角搬运机器人控制系统设计[J]. 制造技术与机床, 2022, (12): 52-57. doi: 10.19287/j.mtmt.1005-2402.2022.12.008
引用本文: 王丹, 李耿南, 韦翠华. 基于数字化技术的直角搬运机器人控制系统设计[J]. 制造技术与机床, 2022, (12): 52-57. doi: 10.19287/j.mtmt.1005-2402.2022.12.008
WANG Dan, LI Gengnan, WEI Cuihua. Design of right-angle handling robot control system based on digital technology[J]. Manufacturing Technology & Machine Tool, 2022, (12): 52-57. doi: 10.19287/j.mtmt.1005-2402.2022.12.008
Citation: WANG Dan, LI Gengnan, WEI Cuihua. Design of right-angle handling robot control system based on digital technology[J]. Manufacturing Technology & Machine Tool, 2022, (12): 52-57. doi: 10.19287/j.mtmt.1005-2402.2022.12.008

基于数字化技术的直角搬运机器人控制系统设计

doi: 10.19287/j.mtmt.1005-2402.2022.12.008
基金项目: 广东省普通高校青年创新人才项目(2020KQNCX104);2021年广东科技学院专项人才培养计划(GKZLGC2021023)
详细信息
    作者简介:

    王丹,女,1987年生,硕士研究生,讲师,研究方向为智能装备控制算法、机器视觉等。E-mail:wangdanhbyc@163.com

    通讯作者:

    王丹,女,1987年生,硕士研究生,讲师,研究方向为智能装备控制算法、机器视觉等。E-mail:wangdanhbyc@163.com

  • 中图分类号: TP23

Design of right-angle handling robot control system based on digital technology

  • 摘要: 为了解决直角机器人传统控制方案在搬运运用中存在的编程门槛高,无法满足企业向智慧工厂转型需求等问题,设计了基于工业云和低代码技术的直角搬运机器人控制系统。该系统硬件主要由设备端、云平台端、工业网关和人机交互界面构成,软件由低代码语言实现。云平台端采用Neptune云平台,主要实现设备管理功能;设备端采用GTS运动控制卡,接收云平台端的控制指令及控制电机。经过测试,该系统运行可靠,同时通过云平台可以实现远程管理设备,满足向智慧工厂转型需求。

     

  • 图  1  系统总体架构

    图  2  技术路线图

    图  3  流程图组件

    图  4  轨迹示意图

    图  5  速度规划方案示意图

    图  6  控制流程图

    图  7  控制系统总流程图

    图  8  1#工位子流程图

    图  9  云平台可视化界面

    图  10  本地调试界面

    图  11  3#工位低代码程序调试

    图  12  云平台视图应用可视化调试界面

    表  1  IO模块输入信息配置

    是运控卡IO点模块号端口号电平滤波次数变量ID
    100001
    101002
    1
    10220023
    下载: 导出CSV
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  • 收稿日期:  2022-08-15

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